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    造成遮光罩镀层起泡是由于电镀前处理及电镀工艺不合理引起的


    运用现代分析仪器对其进行失效分析,找出起泡的原因,并针对镀铬工艺提出了改进措施。试验方法铝合金的表面处理包括镀前处理和镀层电镀。镀前处理一般进行机械处理、有机溶剂或化学除油、碱浸蚀、出光等,然后依次进行化学浸锌、电镀铜、电镀镍和所需的镀层处理采用的压铸铝合金要求电镀铬。试验采用镀铬后的实物零件,经30010e保温2小时,空气中自然冷却,再现了起泡的缺陷。与实物零件一样,起泡从外观上表现为两种形式,即细小的泡状突起和大面积的泡状鼓起。对两种起泡进行观察并进行分析比较,然后用刀片将零件出现的起泡划开,在SEM下分别对起泡处的基体和泡反面进行观察及能谱成分分析;截取遮光罩未起泡部位剖面试样,经胶木粉镶嵌、磨抛后,在德国Neopho-tò型金相显微镜下观察镀层结构。

      试验结果与分析从外观上看,起泡虽然表现为细小的泡状凸上海有色金属起和大面积的泡状鼓起,但在放大100倍的扫描电镜下可以发现凸起泡状上有微细裂纹,而鼓起泡状上无裂纹。对起泡处的基体和泡反面进行观察及能谱成分分析,表明两种起泡实质是一致的。泡反面能谱成分分析测试位置基体面泡反面金相图像。压铸铝合金基体,无铜镀层存在,与能谱成分分析结果相符。

      造成遮光罩镀层起泡是由于电镀前处理及电镀工艺不合理引起的。具体分析如下:碱洗后水洗不完全,造成Na残留在压铸铝合金的基体表面上,从而使基体与镀层结合力降低。Zn的存在影响了镀层的结合力。因为铝的电极电位较负1166V,易失去电子,易氧化,浸锌中能将锌置换出来而形成非电镀层,避免铝合金基体面在下一工序前氧化。水洗后闪镀铜的目的就是在铝合金基体上生成闪镀铜过镀层,增强压铸基体与镍镀层的结合性,同时又防止铝合金的氧化。从能谱分析结果来看,锌层溶解极不完全,没有形成有效的闪镀氰化铜过渡层,或根本就没有进行此项处理。

    【上一个】 尽量防止和减少在电镀过程各个环节中压铸铝合金遮光罩零件在空气中的暴露时间 【下一个】 亚共晶白口铸铁基本组织特征在铸态下获得贝氏体球铁有两种措施